Pall高效过滤器在净化厂的应用 摘要:由于原料气气质差,天然气净化装置现使用的PECO原料气过滤分离器过滤效果差,造成装置临时停产检修次数增多。因此,采用设备结构紧凑、操作方便的Pall高效过滤器。该过滤器去除固体颗粒的绝对精度为0.3 m,过滤效率为99.98%。经性能检测,效果较好,在重庆天然气净化总厂得到推广使用。
原料气过滤器用于脱除原料天然气中的液态烃、游离水和固体粉尘,以保持脱硫溶液的清洁度,保证脱硫装置的脱硫效果和安全、平稳及长周期运行。目前国内天然气净化装置所用的卧式PECO过滤器,结构与大约20年前从日本千代引进设备大致相似,在当时确实起到了较好的过滤作用。但是随着目前原料气气质的变化,其过滤效果逐渐变差,使原料气携带的液固杂质进入后续装置,脱硫溶剂受到污染,严重影响脱硫 装置的正常运行,引起装置临时停产检修。因此,为解决生产实际问题,提高企业的经济和社会效益,选用新型的原料气高效过滤器已势在必行。 1 净化装置现状及分析 主要原因是原料气气质差,且原有PECO原料气过滤分离器过滤效果差,不能适应高压大处理量工况下大量细微固体颗粒过滤分离的需要,导致大量杂质进入下游工序,从而导致溶液系统污染严重和后续设备故障。基于生产实际的需要,采用新型高效过滤分离器取代原有PECO过滤器,从而提高了原料气过滤精度,改善了原料气气质。 2 选用Pall高效天然气过滤分离器 根据生产的实际需要以及对市场的充分调研,在研究大量资料的基础上,决定采用Pall高效过滤分离器作为该厂天然气净化装置原料气的过滤分离器。 2.1 Pall过滤器的结构及性能特点 Pall过滤器其滤芯型号为MCC1401,该滤芯以“Epoeel”作为过滤介质。“Epoeel”是一种树脂浸泡固结的醋酸纤维,绝对过滤精度为0.3m。MCC1401滤芯有效过滤面积高达3.43 m ,使用寿命较长。MCC1401滤芯为折褶式设计,内部由钢芯支撑,外部用钢制端盖保护,通过“O”形圈正向密封。其最大的容许压差为0.4 MPa。通常,当压差为0.1―0.2 MPa时建议更换滤芯。 2.1.1 过滤介质的特点 Pall高效过滤器滤芯以“Epoeel”作为过滤介质。“Epoeel”是一种树脂浸泡固结的醋酸纤维,利用树脂浸泡技术锁定纤维,防止弯曲和移动,避免由此引起流动通道改变而使去除效率降低的问题。Epoeel介质和许多液体都相容,包括新鲜水、工业用水、酸、溶剂、海水、烃类、醇类及许多其它物质。 2.1.2 Pall过滤器操作的可靠性 Pall过滤器的MCC1401滤芯过滤介质结构稳固,不易损坏,纤维的位置固定,可以确保孔隙的完整性。一方面,由于固体孔的网状结构,纤维不会移动,使得孔的尺寸在流速改变、压力波动、机械振动甚至压降升高时都不会变大,因而过滤效率保持一致不变;另一方面,由于介质的特殊设计和材质,不会因过滤器中纤维的脱落而污染出口流体,滤芯结构也不易损坏。同时每根滤芯都是通过钢制端盖上的一个“O”型圈密封在滤壳管板上,这样可以防止流体沟流,保证对污染物的去除精度。滤芯坚实耐用,无论在工厂或是油田中都能够保证其使用寿命。 2.1.3 Pall过滤器的经济适用特性 Pall过滤器的MCC1401滤芯的折褶式结构使其在很小的柱状体积下具有很大的过滤面积。其过滤面积为普通滤芯的10倍以上,过滤面积大也使得滤芯的更换周期延长,滤芯用量减少,同时降低加工费用。空隙体积是指过滤介质中未被纤维占据的部分。 由于Pall公司采用优质的材料、先进的技术,制造出的纤维直径很细,增加了空隙体积和空隙率。同时滤芯仍具有足够的强度,可以在受压时不会破损。空隙体积大,容污量更高、持久性更强,使用寿命更长。 所有MCC1401滤芯与滤壳的连接均采用内O型圈密封方式,不需要昂贵的内部构件。这种单个内O型圈设计可满足迅速简便的滤芯更换要求,降低维修费用,缩短操作维护时间,同时缩短系统的停车时间。采用天然气工业普遍采用的快开盲板结构,保证快捷安全地更换滤芯。 2.2 高效过滤器选型 天然气净化处理工艺中的原料气经常夹带一些有害液滴和颗粒,需要去除掉。Pall过滤器能够满足这种精细的过滤要求,充分地清洁流体。其耐用性、大过滤面积和高纳污量已证明在同类过滤器中是最有效的。经过Pall过滤器的过滤作用,出口气体不会阻塞敏感仪器或污染压缩机、涡轮叶片等关键的机械部件,特别适用于天然气:处理。 经过考察和调研,Pall过滤器有限公司的高效过滤器(卧式)。滤壳型号:58MCC44300CH25P5一CC0446;滤芯型号:MCC1401E100H13;滤芯数量为116支(58支/台)。 Pall高效过滤器运用在装置现有一级重力分离器和一级PECO过滤分离器(作为粗过滤)之后,采用可同时并联运行,也可独立运行的工艺流程,单台处理能 )丁为420×10 m。/d。设备结构紧凑、操作方便,带有配对法兰。该过滤器去除固体颗粒的绝对精度为0.3 I,zm,过滤效率为99.98% ,最大允许压降为0.4 MPa,操作允许压降为0.1~0.2 MPa。 3 Pall高效过滤器的运行效果 Pall过滤器安全、顺利地完成了设备安装调试工作,并正式投运。2003年11月11日,对Pall高效过滤器进行性能检测,主要检测过滤器进、出口粉尘含量,考核过滤效率。 3.1 性能检测数据 性能检测共进行了三次。第一次检测,因时间较短,气体流量较低,没有结果;第二次检测,Pall过滤器在正常情况下运行;第三次检测时,上游部分输气管线进行了通球清管。 3.2 Pall高效过滤器开盖检查 Pall过滤器切换后,打开排污阀,从过滤器底部排出少量黑水。 打开快开盲板,在过滤器下部,积累了一些灰黑色的颗粒和粉末(见图1、图2);抽出部分滤芯检测,滤芯在靠近密封面一端有些黑色的污渍(见图3);滤芯几何尺寸没有变化,外保护罩完好,轻轻敲击滤芯,从滤管的褶皱纤维中抖出少许黑色粉末 3.3 效能考核结论 由表1可见,Pall过滤器呈现了良好的过滤效率,在生产正常运行情况下,原料气中粉尘含量相对较低,过滤效率仅为92.2%(w);重庆气矿通球清管期间,原料气粉尘含量增大,过滤效率达到98.7%(w),过滤效果较好。从试验膜片上看,其中截留了一些粒径较大的颗粒。 3.4 Pall过滤器对生产装置平稳运行的积极作用 高效过滤器投产运行后,后续脱硫吸收塔压差很正常,经贫富液换热器后富液温度升至93~C,2004年除正常大修外,没有因溶液或原料气质差而停产检修。可见Pall高效过滤器确实起到了保证脱硫塔高效稳定运行的作用。 4 结 论 Pall高效过滤器在天然气脱硫装置上的应用,对改善原料气气质洁净度,减少装置停产次数,保证净化装置长周期稳定运转,保证平稳供气,提高我厂的经济和社会效益起到了明显的作用。由此可见,Pall过滤器是值得推广的一种高效过滤器。 |